Vanmorgen de heli toch maar weer uit de romp gehaald. Reden: staart servo liep niet lekker en de temp. liep te hoog op. Dus, servo afgesteld en een kleine ventilator ingebouwd, regelaar op een betere plek ingebouwd en wat kabeltjes van de ontvanger en van de Microbeast erbij geplaatst naar voren toe. Daarna alles weer ingebouwd. Nu kan ik de regelaar uitlezen en de Microbeast updaten en instellen terwijl de heli gewoon in de romp zit.
Vanmiddag weer even gevlogen. Toen gelijk de pitch en de headspeed ingesteld. Temp. blijft nu goed. Regelaar wordt 52 graden en dat is goed. Staart is nu strak en heli vliegt veel rustiger. De headspeed is 1900 rpm en daarmee nog aan de hoge kant. Die moet dus nog wat lager. Pitch is nu van -1 tot +10 ingesteld. En dat is veel beter.
Bij de eerste test (in het filmpje ) komt de heli nog veel te snel naar beneden. Daar staat namelijk nog -6 graden ingesteld en dat is veel teveel negatief voor een schaalromp. De romp zelf weegt namelijk 1200 gram.
Het vliegen gaat nu echt kekker. Ik ben zeer tevreden. Ik heb echt een nieuw virus binnen het heli vliegen te pakken. En ik wist niet eens dat dat kon.
Als er nog eens een forummeeting is, zal ik zeker mijn best doen om erbij te zijn en zal ik deze heli zeker meenemen.